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Make3D - 2024/25


 
Historique de l’évolution du KL-204





1.
Projet initial trop lourd et avec des problèmes de friction dans les engrenages.


2.
Projet utilisant comme moteur des
servos "continus" à 360°. Problèmes
de proportion dans les liens.



3.
Essai d'un jambage avec de liens
"souples" (voir) qui fonctionne bien.
Le projet actuellement en standby
car bien que fonctionnant bien
les liens souples se brisent vite
à l'usure à cause des filaments
utiliés, PLA et ABS, trop rigides.



4.
Le projet KL-20-v1. Fonctionne
bien, mais toutes les parties mobiles sont relayées par des éléments vissées ce qui donne du jeu et une instabilité latérale.



5.
Projet KL-20-v2 (voir) fonctionne très bien,
marche avant et arrière et tourne
à droite et à gauche. Demarche très
stable.



6.
Voici le KL-204, démarche très stable
il diffère du KL-20 par une
amélioration du châssis et
l’agencement du réceptacle.